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案例一、日钢12#、14#TRT装置状况
  日钢炼铁厂12#、14#高炉分别配备一台4500Kw·h TRT装置,TRT装置刚安装运行时,发电运行平稳,随着时间的推移,TRT装置的动叶片、静叶片以及进、出口烟道等部位出现层状结垢现象。由于积垢不均匀,TRT主轴振动值增大,导致TRT发电功率降低,在主轴振动值增大至140um时自动调停,对TRT装置进行了高压蒸汽冲洗和人工清理后继续运行,由于叶片表面光滑度下降,检修周期越来越短,在加药前检修周期缩短至7天~半月,不但造成了资源的浪费,而且给现场的检修人员带来了高强度工作。

日照钢铁动力厂12#TRT垢样报表
分析项目 分析结果
外观:表面粗糙,灰黑色,质地坚硬,内表面较光滑
水分/% 4.34
550℃灼烧失重/% 25.09
550~950℃灼烧失重/% 4.575
酸不溶物(干基)/% 7.02
CaO(干基)/% 3.167
MgO(干基)/% 1.154
ZnO(干基)/% 0.16
Fe2O3(干基)/% 19.65
Al2O3(干基)/% 微量
铵盐类(干基)% 27.183
SiO2(干基)/% 5.347

日照钢铁煤气2#加热器垢样报表
分析项目 分析结果
外观:红棕色片状固体,质地较软,垢面粗糙
水分/% 5.65
550℃灼烧失重/% 1.71
550~950℃灼烧失重/% 3.38
酸不溶物(干基)/% 2.68
CaO(干基)/% 6.32
MgO(干基)/% 1.58
ZnO(干基)/% 2.85
Fe2O3(干基)/% 53.94
Al2O3(干基)/% 微量
铵盐类(干基)% 14.53
SiO2(干基)/% 5.23

日照钢铁煤气管道垢样报表

分析项目 分析结果
外观:表面粗糙,质地较软,呈块状,煤气味较浓
水分/% 12.09
550℃灼烧失重/% 31.63
550~950℃灼烧失重/% 5.62
酸不溶物(干基)/% 1.48
CaO(干基)/% 0.964
MgO(干基)/% 微量
ZnO(干基)/% 1.988
Fe2O3(干基)/% 60.65
Al2O3(干基)/% 微量
铵盐类(干基)% 15.183
SiO2(干基)/% 6.28


日照钢铁煤气过滤加热器垢样报表

分析项目 分析结果
外观:黄褐色粉末状固体,质地较软
水分/% 7.58
550℃灼烧失重/% 2.61
550~950℃灼烧失重/% 8.72
酸不溶物(干基)/% 8.96
CaO(干基)/% 4.54
MgO(干基)/% 2.19
ZnO(干基)/% 3.98
Fe2O3(干基)/% 44.76
Al2O3(干基)/% 微量
铵盐类(干基)% 21.183
SiO2(干基)/% 3.29

日钢12#TRT药剂作用效果图示
未加药剂运行15天结垢机组图示
投加药剂运行180天机组图示
未加药剂运行15天结垢机组图示

投加药剂运行180天机组图示

经济效益对比
以日钢12#高炉为例,投加药剂前平均2月检修一次,一次检修需要2天,损失发电量为21.6万KW,检修人工费用2000元左右,一年损失效益=(21.6万KW ×0.6元/KW×6)+(2000元×6)=78.96万元
投加新格瑞TRT专用阻垢剂SGR—ZG—TR01后,TRT稳定运行一年,进行正常检修。一年共花费药剂费用25.92万元。
12#TRT装置一年节约的直接费用=78.96-13.16-25.92=39.88万。
节省的其他经济效益:
1、TRT装置不投加专用阻垢缓蚀剂时,叶片由于冲击腐蚀、酸腐蚀半年左右就需要进行更换;
2、投加专用阻垢缓蚀剂后,一般叶片可以使用2~3年进行正常更换,节省了设备更换费用;
3、TRT装置结垢后会造成发电负荷降低,如不及时检修,会造成煤气大量热能、动力能浪费,投加药剂后增加了TRT发电量。
结论:由案例(一)和案例(二)两个案例可看出,投加TRT专用阻垢缓蚀剂可以能够很好地解决结垢与腐蚀问题,保证TRT装置长期稳定运行,为钢铁企业创造了明显的效益,因此投加TRT专用阻垢缓蚀剂是目前最有效、性价比最高的可行方法
 
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